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我国正在建的核电站

我国主要的核电站事件

警钟长鸣——我国核电设备制造中重要经验反馈例1“两张黄牌、一张红牌”的警示

2000年3月,某厂在为秦山第二核电厂二号压力容器(rpv)接管安全端焊接过程中,因违反质量保证要求,焊接工艺不成熟,检验工序不合理,导致rpv共6个接管中5个存在超标焊接缺陷(b

5、b

6、b

7、b8为主管道接管,b

9、b10为安注管道接管)。在返修中,又出现不遵守质保大纲要求,无指令操作,错标缺陷位臵(标在b6上)、错挖、违规补焊,无任何质量记录,造成一条焊缝质量无法确认的重大责任事故,给国家造成重大经济损失。

国家核安全局(nnsa)于2000年4月下令该厂停工整顿(这是第二张黄牌,它的第一张黄牌是1998.10),并在民用核设施,以及核承压设备设计、制造和安装单位范围内进行了通报。为了严肃法纪,确保核承压设备设计、制造、安装质量,nnsa于2003年12月30日吊销了该厂民用核承压设备制造资格许可证。

2004年上半年,nnsa对该厂的重新申请进行了审查,并召开专家委员会对该厂的重新发证进行了咨询。2004年8月nnsa重新给该厂颁发了民用核承压设备制造资格许可证。

事件后果:

-秦山二期2号机组推迟装料约22个月-经济损失巨大

2、某厂承接了秦山ii期的安全壳喷淋热交换器(4台)的制造任务,该热交换器属核3级设备,壳侧为核安全2级。其管板与筒体焊缝是承压边界,属核2级焊缝。施焊过程中,由于筒体变形,在筒体与管板对接时,最大错边量超过5毫米,超出最大允许错边量(4毫米)1毫米以上,且完成焊接后也未按规范要求对焊缝进行体积性探伤。该缺陷发生在该设备的承压边界上,当时秦山核电联营公司和某厂均未向nnsa报告。

nnsa1999年12月在秦山ii期现场进行检查时发现了该不符合项,为此专门成立了专项检查组。经审评,nnsa认为联营公司所采用的纠正措施违反了rcc-m规范,也不符合我国常规压力容器规范(gb-150)的规定。因此,该纠正措施是不可接受的。从2000年11月开始,联营公司向nnsa陆续多次提交力学分析计算及论证报告(前后提交a版-g版7个版本),同时也提交了缺陷焊缝泄漏监测方案。经过审评和多次审评对话会,在缺陷焊缝泄漏监测装臵可靠的前提下,安喷热交换器可有条件接受。

事件反映出的问题:

--核安全文化意识淡薄,未透明报告;

--出厂验收关未把住。由于纠正措施超出了原设计、制造标准的规定,设备又已就位,因此在论证过程会遇到一系列难以确定的问题,也给核安全审评工作带来了困难。

例3秦山二期2号机组主控室吊顶塌落问题

2000年8月10日,秦山二期2号机组主控室吊顶保全板施工时,发现已安装好保全板的吊顶(大约66平米,吊顶共186平米)中部下坠,继而整体突然垮塌。主控室吊顶应设计成抗震一类结构,确保事故工况下可居留性。

事件的直接原因:

1、设计缺陷,选取的标准不合适;

2、采购的垂直吊挂件是“三无”产品,

(无合格证、无商标、无生产厂家)刚度很差。事件的根本原因:

未按质保要求进行设计控制和采购控制。

第七部分核事故相关知识

1、核事故时的正确行动


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