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我公司造气节能技改总结

作者/来源:陆萍,孟庆顺(江苏恒盛化肥有限公司,新沂221400)日期:201*-12-25

1造气系统的改造

江苏恒盛化肥有限公司造气系统共有固定床造气炉21台,201*年已改造8台,201*年6月淘汰了其余13台造气炉。

1.1主要设备

(1)造气炉。选用φ2800mm造气炉,炉体为夹套式,炉条机械传动排渣。

(2)洗涤塔。φ5800mm,总高23610mm,内装瓷环填料,分两段装填,每段高4500mm。

(3)空气鼓风机。选用c600-1.30型高压高效率鼓风机,风量36000m/h,风压30kpa,电机功率440kw,电压6kv。

(4)采用热管废热式锅炉(φ2600mm,h=15100mm)回收水煤气显热,副产0.3mpa的低压蒸汽。(5)水帘除尘器:φ1200mm/φ2400mm,h=35552mm。(6)旋风除尘器:φ1800mm,h=9250mm。

1.2节能方面改造

(1)扩大炉膛直径。均改为φ2800mm。在改造中,各炉上行出口管放大至dn700mm,并延伸至三楼楼板顶面,增加了有效空间,有利于高炭层操作和降低制气阻力,单炉发气量大大提高。

(2)炉底的选型。造气炉炉膛扩径后,炉内加煤量增加,使炉底运行阻力变大。为保证运行正常,炉底运行机构改为滚动底盘,传动的摩擦系数较小,减轻炉条机的运行负荷,炉底连续运行周期延长近1倍,为造气的稳产、高产创造有利条件。

(3)采用新型炉箅。把所有炉箅改为六边形炉箅。该炉箅具有布风均匀、通风面积大,排、破渣能力更强(排出的灰渣均在150mm以下)、燃烧完全(残碳量下降了5%)等优点。

(4)吹风系统的改造。造气炉的最佳工况是在短时间内使炉温提高,蓄存足够的热量,供制气用。这就要求单位时间内风机必须具备高风速、大风量的性能,故把所有风机改为c600-1.30型风机,同时也实现了1台风机供4台造气炉生产。为进一步提高炉内吹风强度,将入炉风管及阀门由原dn500mm全部更换为dn600mm,阻力由近2750pa降低到1050pa。

(5)改造制气系统。采用过热蒸汽造气,并采取了简化工艺流程、管道扩径、减少弯头等措施。而且将洗气塔水封高度降到80mm左右,使制气阻力大大降低,提高了造气炉的单炉发气量。

(6)采用自动加焦机。在相同工况下,由原每30~40min停炉加1次炭(每次停炉时间1.5min,每天共停炉40次)改为每2min加1次炭(不停炉),即每天可节省60min加炭时间,且造气炉平均温度平稳、增高,有利于单炉产气量的提高。

(7)造气炉油压系统改造。把50l/min的油压泵改为80l/min;φ10mm通径的阀站集成块、电磁阀更换为φ12mm;吹风阀、下行阀、上加氮阀等阀选用双电磁阀控制。这样大大加快了各个油压阀的起落速度,dn600mm的大阀的起落时间也不到3.5s,从而减少了阀门“开、关”在循环时间内所占的百分比,增加制气时间。

2淘汰分散的小锅炉,实现热电联产


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