单晶色差质量问题分析报告
订单号:su4g1013-12产品类型:m190b质量问题描述:
su4g1013-12订单第三方验货过程中发现m190黑色组件存在色差问题,共抽检组件1436片,不良组件25片,不良比例1.7%,不良图片如下图所示:
临时纠正措施:
1.分选暂时取消扇形分选,回归至原来的单片分选,避免色差问题的重复出现;
2.对车间生产的组件进行检查,看是否存在色差,同时后续加强对色差的检查;
3.对已经出现的不良组件进行隔离放置,与销售进行沟通,寻找合理解决方案。产生原因:
为了节约成本,减少分选人力,同时针对电池片颜色相差不明显的情况,已要求分选时可以同时拿10片左右电池片扇形打开,将颜色相差较明显的电池片挑选出来,由于单晶电池片色差本身不明显,同时不同角度看会显示不同的颜色,因此扇形分选时电池片没有完全打开,存在色差的电池片没有完全分选出来,导致成品组件存在色差现象。
永久性纠正措施:
1.工艺根据电池片色差状况,评估取消分选,减少人力的可行性,可针对不同
厂家的电池片,采取不同的措施;
2.生产严格按照工艺要求进行操作,不允许私自改变分选方式或取消分选;
3.质量对生产过程加大监督力度,避免色差问题的重复发生。效果验证:
7月30日生产的su4g1306-12订单m245b按照要求单片进行分选,成品组件未出现色差现象,经质量和销售确认后合格。
第二篇:管片色差分析盾构管片内弧面出现不规则色差原因分析
盾构管片是集中了清水混凝土,特殊混凝土具有百年工程质量要求的特殊预制生产构件产品。产品外观需要清水要求,产品尺寸要求以毫米精度计量,产品耐久性为百年工程,在生产此项产品过程中,需要在模板制作精度、刚度,混凝土配置的耐久性、操作性,钢筋成型的精准性、牢固性、强操作性等方面进行细之又细的质量控制工作。这其中的每项主控项目又分为多个控制项目,而任何一项控制项目都是实现主控项目,实现管片的精良品质的基石,在此我们所讨论的主要是在近几年发现,发生在管片内弧面,侧面的观感颜色色差现象,此现象从季节上分主要发生在春季、秋季。从生产时间上分主要集中在两番、三番生产,产量较大时期。具有集中性,多班生产的管片一部分或多或少存在色差。偶然性,主要表现在不能很好的预测发生。色差深度的表层性,此色差一般较浅,大概在1mm范围内,属浅层色差。根据公司要求技术质量部特组织相关人员对此现象进行了专题试验分析,下面简单介绍一下我们对此现象产生的一点原因分析;
图片1为正常成品管片内弧面外观颜色
图片2此为搅拌计量系统减水剂计量出现误差,致使混凝土突然失控所致
图片3此为管片出现的不规则色差
在此我们所分析的内容为图片三所展示的不均匀色差,此种色差在管片出池后,随着管片表面附着水分的蒸发会越来越明显,转移到室外后色差会有所减弱。但进入到隧道后由于光线的作用色差会很明显。初步实体检测斑点处发现,用手触摸变色区没有明显凹凸感,经打磨色差点很浅在1毫米范围内,超出此厚度后管片颜色即趋于一致。再此基础上我们将从,混凝土、脱模剂、蒸养温度、时间等方面着手进行试验分析。
一、混凝土分析;
图1用原始配合比搅拌的混凝土(和易性良好)
图2在原始配合比搅拌后,人为增加减水剂量致使砼离析
图三在原始配合比搅拌后,人为增加用水量致使砼离析
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