250T冲床设备事故分析报告
第一篇:250t冲床设备事故分析报告设备事故分析报告及整改措施
时间:2010-10-23
地点:机修班
参会人员:周建荣、汪习兵、王锡东、费挺
事故描述:2010年10月22日下午16:05左右,冲压车间唐素碧在操作250t冲床冲片时,设备微调电机因端盖螺栓断开,吊装螺栓因螺母损坏造成微调电机分离坠落,造成人员工伤事故。
事故分析:设备工伤事故——电机坠落——端盖螺栓断开、吊装螺母损坏——机床负荷大震动——端盖螺栓规格小、未能及时发现——安装工艺设计不规范、点检、巡检不细心——点检、巡检监督没有跟进——管理疏忽
预防措施:
1.改进安装工艺:加强吊挂电机抱箍,端盖螺丝增大至m10螺栓;
2.增加保险系数:机座焊接吊环螺丝,电机与挂臂紧密连接、电机
周围增加笼式防护罩;
3.加强监督:设备点检、巡检落到实处;
4.跟进员工培训,提高员工人身、设备的安全意识。
5.组织人员对公司特种、大型设备进行安全检查,排除隐患
建议:
1.冲床操作方位改进
2.模具刃磨工艺改进,降低设备冲载力
整改期限:2010-10-23——2010-10-24
整改责任人:周建荣
设备部
2010-10-23
第二篇:数控冲床购置分析报告集体企业
固定资产购置可行性研究报告
项目名称:数控冲床购置申请
申请单位:山东爱普电气设备有限公司负责人:辛志强经办人:孙杰日期:2015年4月
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一、现状分析
钣金加工生产是爱普公司生产的关键环节之一,高效率的钣金加工能有效提高我公司的产品交货能力。而数控加工设备是目前成套设备制造行业钣金加工的必备设备。目前我公司的数控设备主要是1996年购置的阿玛达剪、冲、折设备和2012年购置的阿玛达数控生产线。
其中2012年购置的生产线能够正常运行,实际完成我公司30%的生产量。
1996年购置的剪、冲、折设备目前仍承担着公司40%的生产量,但因此套设备使用年限较长,尤其是第二道生产工序的冲压用数控冲床设备,此设备大部分配件已严重老化,故障频出,尤其是该设备的核心部件电脑主板,时常出现无法导入程序的状况,遇到工期紧、工程量大的工程就很难按期完成,造成工期延误。此设备的冲压、打击部分也磨损严重,影响加工精度,也加重了模具的消耗,严重缩短了模具的寿命,反复的购置模具造成公司物料消耗成本的增加。此设备虽经厂家售后服务多次维修,但因设备的年限长,无法购买到适合的配件,所以无法解决设备存在的根本问题。在目前我公司的订单逐步增加的情况下,此设备只能带病工作,或转移至另一条生产线、依靠员工加班来赶工期。
鉴于以上情况,为消除安全隐患,提高生产加工能力,申请购置数控冲床一台。
二、购置计划
本次计划购置阿玛达数控冲床1台。
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计划购置费用:218万元
三、购置必要性分析
我公司每年生产高低压壳体约2万台/套。在数控冲床维修、怠工,或带病作业的情况下,生产效率只有正常工作的20%。购买新冲床后,能迅速提高生产效率,降低生产员工的加班数量,降低其他生产线的生产加工压力。且新冲床加工速度比现有冲床加工速度可以高20%以上,在目前公司销售订单逐步增加的情况下,能够满足市场对供货期的需求。
此次计划购买现有设备生产厂家“阿玛达”的同类设备,从而可有效利用原有的模具,减少模具消耗的二次投入,员工也熟悉设备的操作,能更好的对新设备进行日常维护。综上所述,目前我公司急需购买1台数控冲床投入到目前的生产工作中。
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