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2015.5.6采样机事故分析报告

致:大唐xxx电厂有限责任公司

2015年5月6日上午在进行#2汽车采样机小车安装事故分析报告如下:

一、事情简要经过

2015年5月6日上午在进行#2汽车采样机小车吊装时,#2汽车采样机现场施工方配备人员有:采样机改造项目项目负责人xx,吊装司机,吊车指挥人员,施工方安全员xx,工人xx、xx,以上的特种作业人员均持有相关作业证书,证书均在有效期内,吊车及绳索等器具均检验合格且在有效期内。

#2汽车采样机施工现场顶部有高压线,钢结构上部装有彩钢瓦,现场施工环境复杂,因此小车不能直接立着往上吊装,因为房顶距大车轨道的作业距离不够,因此采用25t吊车将小车横吊上去,再将大车推到小车下方,然后把小车往下慢放的方法进行吊装,此吊装方法是经过内部沟通讨论确认,而且也在其他工程上实施过。

在吊装小车时,采用4条钢丝绳捆绑,使用吊车大小2个挂钩吊挂,其中用3条钢丝绳捆绑小车,一个大钩进行起吊,待小车吊装的水平位置高过大车后,推动大车至合适位置,将小车的2个行走轮放到大车轨道上,用第4条钢丝绳捆绑在小车底部中心位置,同时将钢丝绳挂在小钩上,等小钩拉紧后,慢慢的往下放大钩,小钩配合往下放,用大小钩相互配合将小车缓慢放置于大车轨道上。

在吊装过程中,因为指挥吊车操作的是2个人,大车上一人,地面一人指挥,由于施工现场声音嘈杂,彩钢瓦遮挡视线,造成2人在配合指挥过程中,手势、言语等信息传递不畅,使得小钩在没有收紧的情况下,往下放大钩,当小车快到安装位置时,大钩钢丝绳滑动,致使小车落到大车轨道上,使采样机整体造成剧烈震动,没有引起人身事故和造成设备损坏,但是可能给设备后期运行造成未知的隐患。

事后经过对现场的检查和对吊装过程的分析,发现吊装过程中使用钢丝绳进行捆绑存在一定风险,应采用吊带进行捆绑吊装,减少滑落的风险,同时应使用2台吊车进行吊装,一台吊小车顶部,一台吊小车尾部,然后缓慢放入大车轨道上,待小车2个行走轮放入大车轨道时,应使用4个铁靴固定小车,使小车行走轮不能滑动,吊底部的吊车将小车大钩缓慢往下放,使另外2个行走轮放到大车

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轨道上,同时在吊装之前应该将大车顶上和正对吊车面的彩钢瓦全部拆除,给吊车司机良好的观察视线,方便随时观察吊装过程,防止意外发生。

二、事故原因分析

1、直接原因:

①现场环境复杂。主要是由于现场嘈杂;彩钢瓦遮挡视线;由于高压线的原因,使施工作业空间有局限性;

②沟通不畅,指挥不当。2个吊车指挥人员没有事先沟通,地面上的指挥人员对吊装方法没有充分理解,在吊装过程中没有很好配合上面的指挥人员,导致此事故发生。

③吊装过程中不应使用钢丝绳进行捆绑,应使用安全合格的吊带进行吊装,并将阻挡视线的彩钢瓦进行拆除

④吊装方法存在漏洞,没有使用2台吊车同时起吊,一台吊车存在一定的安全隐患,对于小车的行走轮没有进行固定,致使小车滑动

2、间接原因:

①现场施工人员安全意识不强,安全监管不到位②对可能出现的吊装风险,预测不够③吊装方法不够完善,存在安全隐患

三、处理意见

1、按照电厂的规章制度进行停工整改,参加电厂组织的风险安全整顿会议,认真学习安全培训教育,分析施工过程中的问题,吸取经验教训,加强安全意识

2、xx公司、xx公司、xx公司三方项目负责人,召开#2汽车采样机问题分析会议,讨论施工过程中存在的漏洞、隐患及可能造成的后果,针对存在的漏洞、隐患及可能造成的后果进行专项研究,制定相应的安全保证措施,杜绝此类事故的再次发生


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