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整改建议

针对dcp装置现有存在的问题,作出了第三次整改方案。通过自己对dcp现装置的了解和掌握,对整改方案陈述一些个人观点。

1.酸解反应与过滤1.1酸解反应及过滤的现状

依据已有的开车情况评定,现有的酸解槽构成能满足装置运行的需要。原料能实现比较稳定均衡的加入,而且能实现矿浆和盐酸的dcs自动调节。对于矿浆流量的衰减,只是在小流量的情况下会发生,一旦按装置能力的投矿,基本可以避免这个问题。利用尾气洗涤液混合消泡剂来喷淋消泡的效果,可以控制反应料浆起泡的问题,但前提是要保证酸解料液的连续进出平衡。连续出料,也能避免酸解液下料管道的堵塞。对于加入磷石膏料浆助滤的方式,现将磷石膏配浆和加入混合槽的操作及过滤效果,已经积累了一定的操作控制。对于酸渣过滤,根据现有积累的操作数据,只要过滤机能满足酸渣的过滤能力,这一环节没有大的问题。

1.2对于整改方案的考虑

a.在矿浆泵出口新增一台流量计的意义不大。现矿浆管线已有一台电磁流量计,能比较准确的指示矿浆的流量情况。实施双流量指示后,由于管线的结构不一,而造成流量指示不统一的情况,控制和操作将失去依据。另外,按现有的管道规格,流量计肯定要缩径,势必在泵的出口端就会形成一处拥塞点。

b.磷石膏的加入形式改变后,虽然粉料的加入可以起到不稀释母液浓度的作用,但对于粉料的混料操作、酸解料液的输送、及指标控制都有比较大的难度。而且加入了过多的操作节点和控制指标,很容易造成流程中断。

c.设置沉渣地槽来处理酸渣带滤机的滤布冲洗水,这个设置可以实现废水的渣液的分离,但地槽的清淤工作量将是相当的繁重。

d.对于酸解液下料管改为斜管布置,只要保证酸解连续运行,是可以避免管道堵塞的。而且现有酸解管设置的排堵冲洗水点,是可以有效的清通管道的。

2.一段中和与过滤2.1一段中和及过滤的现状

现装置的一段中和,抛开人员操作的原因,仅从装置构成的表现来看,主要表现为指标控制不力及指标波动。在5m3的投矿量,酸解滤液流量在~18m3的加入量下,要想控制一段中和的ph值比较难。而在满足一段中和装置能力的情况下,将会有25~28m3的酸解滤液流量,而相应匹配量的钙浆加入,会造成料液反应剧烈溢槽的情况。另外,为了保证钙浆加入形成包裹,可以设置多点加入钙浆,并设置撒灰器。所以,有必要增加一台一段中和槽,以满足一段中和的控制要求。

2.2对于整改方案的考虑

a.新增一台30m2的带滤机来过滤白肥,从现有厂房解构情况来看,要与现装置并和上下工序间有效的结合,设备布置的难度很大。

b.一段滤液不经沉降,而直接输送至二段中和槽进行二段中和,会对成品的f含量指标造成影响。在氢钙生产装置中,过滤的悬浮物必须进行沉降处理后,才能保证成品f含量的指标要求。

3.二段中和与过滤3.1二段中和及过滤的现状

现装置的二段中和,主要问题还是钙浆的包裹和停留时间不够,容易造成钙过量。表现出二段料浆反应不完全的情况,或者二段中和的氢钙结晶不稳定,对于二段过滤和成品指标的影响很大。可以按一段中和的设置,多点加入钙浆,并设置撒灰器。并增加一台一段中和槽,以满足二段中和的控制要求。

3.2对于整改方案的考虑

a.二段沉降缓冲槽上设置低速塑料立式泵。这种泵型的选型比较困难,实际的运用情况如何,还需与生产厂家仔细交流确认。另外比较而言,卧式泵更有利于料浆的输送和操作。

4.三段中和及其它装置部份

4.1二段中和及三段中和用的灰乳,将浓度由5%稀释至1%,稀释所需的钙水量大


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