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独家原创:焦化厂上半年行政工作总结

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2009年上半年,我厂在公司的正确领导下,深入贯彻落实科学发展观,正确把握面临的形势,认真分析存在的问题和不足,动员全体员工统一思想、坚定信心、团结拼博、攻坚致胜,确保了上半年工作目标的全面实现,为公司三次创业目标的实现做出了积极的贡献。我们主要做了以下几个方面的工作。

一、严格生产组织和产品质量管理,确保生产均衡稳顺

从上至下贯穿“均衡生产”观念,严格按公司计划值下达生产计划,充分发扬大局观念和协作精神,主要产品产量均实现时间过半,任务过半。备煤车间在元月份遇到了前所未有的困难,洗精煤库存严重短缺、品种结构不合理的条件下,强化煤场管理和配煤标准化操作,有效消化了不利因素,确保了配合煤质量;一炼焦车间护炉、生产两不误,精心组织实施护炉项目28个,老焦炉炉况基本稳定,实现满负荷生产;二炼焦车间生产形势稳顺,日出炉数稳定在140炉左右,单炉产量达到月均21.81吨,较去年同比提高0.22吨,生焦现象明显减少,为干熄焦率的稳步提高和大高炉生产稳顺创造了条件;干熄焦车间强化上下工序的协调,干熄焦率屡创新高,月均达到96%,发电量于6月1日实现超1亿度,运行情况居国内同类机组最好水平;回收车间各项工作开创新局面,工艺操作更趋规范,化产品产量均超额完成目标计划,尤其是粗苯产能实现新的突破,日产量最高达到43吨,日均产量达到38吨/天,较去年同期提高3吨/天;动力车间认真做好动力能源介质的保供工作,实现安全、经济运行;机关各职能室各司其职,主动协调,服务生产,切实为基层解决问题,促进了整体生产的高效发挥。今年以来,我厂生产管理重点逐渐由产量向质量过渡,特别是狠抓了对公司系统影响较大的焦炭质量和煤气质量。一是狠抓洗精煤质量和生产过程控制,确保焦炭质量满足大高炉需要二是开展焦炉煤气脱硫攻关,不断提高焦炉煤气质量。成立脱硫攻关小组,全面负责脱硫系统存在问题的整改,每周召开一次脱硫专题会议,及时发现问题、总结经验;组织脱硫岗位的培训、考试,操作人员素质得以提高。

上半年,我厂焦炭主要实物指标基本达到公司质量标准,焦炭的热反应性及反应后热强度大幅提高,有利地保证了大高炉正常生产,冶金焦率为93.88%,冶焦合格率为87.51%,超公司目标完成。

上半年,我厂累计产焦68.72万吨,焦油28278吨,硫铵7434吨,粗苯6884吨,蒸汽32.86万吨,焦炉煤气输出22002万m3,均超额完成公司进度目标。

二、严格实施成本控制,降本增效持续推进

开展“全员、全过程、全方位”的“三全”成本控制,先后三次围绕公司下达的攻关挖潜目标,开展指标加压分解和制定保证措施,形成压力传递,责任共挑的局面。大力开展产品产量小指标竞赛,充分发挥在线产能,焦炭、焦油、硫铵、粗苯、焦炉煤气、干熄焦蒸汽分别超公司目标1.32万吨、3482吨、1434吨、636吨、1204gj、5.08万吨,累计增产创效1329.2万元;全力控制洗精煤成本,实行煤管职能集中,恢复和坚持开展地方煤监装取样,开展小焦炉对比试验,建立快灰分析,配合公司岩相分析检测,有效抵制了水煤和劣质煤进厂;实施tco成本分析师制度,确立了7个工艺成本控制项目,如优化配煤结构、提高粗苯产率、提高新焦炉单炉产量等,定期开展分析和改进,有效促进了生产效率的提高和设备故障的降低,直接或间接地创造了一定的经济效益。


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